線外組首先對現場的問題進行把控:1、生產線無啟動信號;2、無線外配送人員,各工序員工各自去零部件倉庫取料;3、沒有零部件專門店鋪;4、各工序零部件領用數量不明確;5、沒有標準配送流程等一些列問題。針對以上問題,線外組通過建立零部件標準配送機制,確保線內作業人員穩定作業,對各個問題一一拿出解決方案和改善措施。主要的改進點有:1、在裝閥桿工序設立啟動信號,以便準時化配送作業;2、增加專門的線外配送人員,禁止各工序員工離崗取料;3、重新優化設定配料路線,減少配送距離;4、以每箱12只成品包裝的倍數確立120只為基準的收容數,統一標準配送;5、編制線外作業標準配送流程。
通過各位組員的努力,線外組從改善前零部件領用總距離578米減少到改善后的186米;領料總時間1228秒減少到了883秒;改善后線外員工時間利用率已達到90%,達到預期目標。
通過這次培訓及實踐活動我們對精益生產有了進一步的認識和掌握,特別對線外組改善有了深刻的認識,懂得了如何運用線外作業工具去進行線外改善,讓精益效果在商用得到不斷的體現。
文/商用四通閥? 竺志元